(问题)春节期间,极端气温叠加生产负荷,油气田现场设备运行风险上升;2月17日,大庆油田第一采油厂第二作业区例行巡井中发现一口抽油机井悬挂系统“毛辫子”多股钢丝损坏断线。该井为高产井,若继续带病运行,可能引发断绳、停井甚至次生事故,带来安全隐患,也会造成产量波动和检修成本增加。 (原因)从生产规律看,抽油机井在长期周期载荷作用下,钢丝绳及连接部件容易疲劳磨损;春节期间人员轮休、外协力量有限,现场处置的组织效率与响应速度更受考验。同时,冬季低温对井口及生产管线保温、防冻要求更高,若停机处置不当,易引发管线冻堵、设备损伤,增加恢复生产难度。 (影响)隐患处置的及时性关系安全底线与稳产目标。高产井是作业区产量结构的关键支撑点,停产时间每延长一小时,都会累积形成日产缺口;一旦发生事故,还将带来更大的检修窗口、人员安全风险及生产组织被动。此外,春节是用能需求较为集中的时段,油田稳产不仅关乎企业经营,也影响能源保供链条。 (对策)面对突发隐患,作业区按程序迅速形成处置闭环:一线员工第一时间上报,值班干部随即要求停机并倒好掺水流程,同时落实井口和生产管线保温防冻措施,确保“先控风险、再抢进度”。在调度保障上,班组向生产调度申请吊装资源,统筹安排吊车进场;在检修协同上,班组与维修力量迅速对接,明确更换悬绳器等关键工序,确保备件、工具、人员到位。次日一早,维修人员返岗并与现场值班管理人员协同作业,经过连续数小时抢修完成部件更换、检查复核和启机试运,井场恢复正常生产秩序。 (前景)此次处置显示,大庆油田基层单位在节日期间仍保持“发现—报告—决策—资源协调—抢修—复核”的标准化响应链条,体现以风险管控为核心的现场管理能力。面向下一阶段稳产增产任务,油田仍需在三上持续加力:一是强化重点井、重点部位的预防性维护,完善钢丝绳、悬挂系统等易损件的寿命管理与提前更换机制;二是优化节假日应急值守与资源共享,形成跨班组、跨工种的快速支援配置,缩短抢修响应时间;三是深入用数据化手段提升隐患预警能力,把巡检经验转化为可量化的风险指标,推动由“事后抢修”向“事前预防”转变,为全年稳产增产打牢基础。
从一线巡检到抢修复产,关键在于责任到岗、措施到位、协同高效。节日期间的坚守不仅守住了安全底线,也稳住了产量大盘。面向新一年任务目标,大庆油田以高标准管理与扎实作风积累的经验,将转化为稳定产能、提质增效的长期动能。