从硬岩断层打到效率翻倍

煤炭开采里的硬岩断层掘进,因为岩性太硬、机器切割费劲,进度一直跟不上,这不仅让生产效率上不去,还让煤尘多、设备磨损大,安全和环保都成了问题。拿花园煤矿5311轨道顺槽来说,它得穿过JF153那个复杂断层。以前用老办法干活,每天进尺都不够用,成了限制矿井产能的大麻烦。分析下来,主要是硬岩太结实了,传统机械切割时费电又慢;掘进时产生的煤尘也多,弄得环境脏、工人身体不舒服;设备长时间超负荷转,维修和换件的费用蹭蹭涨,用不了几年就得坏。这种情况在别的矿也常见,特别是现在浅层资源快挖完了,往深处挖遇到硬岩的问题就更明显了。 为了对付这个难题,花园煤矿专门成立了技术攻关小组。他们引进了一种多孔脉冲协同共振的精准水力压裂工艺。具体做法是把钻孔布置得更合理些,干活的时候随时调整参数,还加强了施工管理。干活时又想出了个“三花布置”的新招数,根据顶板和底板岩层的角度来定钻孔往哪走,压力控制和封堵质量也盯得很紧。通过实时看预裂的深浅、影响范围还有切割花了多长时间,最后搞出了一套谁都能照着做的标准流程。 这套技术现在效果特别好。现场看数据能发现,挖硬岩的速度比以前快了将近4倍。以前干一天可能都打不出两排眼来,现在6个小时就能干完一次。各个作业面还配上好几台钻机一起干活,支护的速度也快了约20%。更厉害的是,新法子把切煤时产生的粉尘给降下来了不少,综掘机这类关键设备磨损也变少了。这么一来既提高了产量又保护了环境和设备。 有专家说,这次成功的做法给其他有类似情况的煤矿树立了样板,也说明技术创新对推动传统产业升级特别重要。以后我国煤炭行业会更智能化、绿色化。咱们得通过工艺创新来打破瓶颈、提升安全水平,这是行业要高质量发展的必由之路。以后这项技术肯定会用到更多矿区去。再结合自动化系统,说不定还能弄出个集约又省电的新生产模式。 从硬岩断层打到效率翻倍,这不仅仅是工艺变了花样儿,更是煤炭行业靠着科技进步升级的一个好例子。在能源结构要转型又要保安全的情况下,怎么用技术手段搞定深层开采、实现绿色生产还是个长期要解决的事。只有一直推动技术创新和实际干活结合起来,才能给能源供应和可持续发展源源不断地添劲儿。