新春开工遇挑战 江南工业集团维修团队72小时抢修保生产

问题:开年生产任务集中推进之际,机加二分厂热处理岗位的真空炉突发故障,控制柜空气开关炸裂,设备瞬间停机,直接影响重点型号产品热处理进度;真空炉是关键工序的核心设备,一旦停运将对计划节点产生连带影响。 原因:抢修人员在试通电过程中发现气冷风扇无指令自启,沿控制回路逐段排查,确认主接触器触点高温熔蚀并烧结,导致异常导通,进而引发风扇失控和开关爆裂。更检查发现,大电流短路冲击使总配电柜400安培闸刀开关触点过热熔化;炉体内部靠近加热区的螺栓在高温作用下变形融化,多部位集中损伤显示加热系统异常诱发连锁反应。 影响:设备故障不仅打断热处理工序,还可能影响后续装配与交付节奏。若隐患未彻底排除,存在重复故障与安全风险,影响生产计划与质量稳定性。 对策:维修班组接到通知后,班长李浩舟立即组织周永明、宗俊儒、谭天进、赵迎忠等骨干组建抢修突击队,实施“排查—定位—修复—复检”的处理流程。针对进口接触器采购周期长的问题,团队灵活调配,从停用旧淬火炉拆下同型号完好接触器进行替换,保障修复进度。随后决定对已熔损的开关触点、螺栓及关键线路进行全面更换,消除潜在隐患。抢修中,青年员工进入狭小炉体开展切割更换与线路复核,老师傅把关关键判断与安全控制,确保质量与进度同步推进。 前景:经过三天连续作战,真空炉恢复正常运行,生产秩序迅速回稳。此次抢修体现出班组快速响应、专业判断与资源统筹能力,也反映出设备高负荷运行条件下的维护挑战。后续有必要完善关键设备状态监测与备件保障机制,提升预测性维护水平,减少突发停机风险,为重点型号产品稳定交付提供更加可靠支撑。

此次真空炉抢修行动,既是对企业应急响应能力的实战检验,也表明了军工战线技术人员的专业素养和奉献精神。在装备制造领域,设备维护与技术创新同样关乎生产安全与效率。江南工业集团以问题为导向的快速处置机制,为行业应对突发技术挑战提供了有益借鉴。随着我国高端装备制造业的快速发展,培养更多复合型技术人才、完善应急保障体系将成为提升核心竞争力的关键所在。