大纸制品包装印刷公司得换套新设备了

这个大纸制品包装印刷公司得换套新设备了。他们厂里好几台胶印机和凹印机,一直在用水性油墨还有溶剂型油墨干活,弄得废气成分特别复杂。这厂子建在工业园区里头,不光要达到排放标准,还得控总量呢。原来的旧设备早就不管用了,效率太低,急着换新的。废气主要是从胶印和凹印工序里冒出来的,胶印那边主要是异丙醇、丙二醇这些醇类物质;凹印这边就排放乙酸乙酯、丙酮、丁酮这些溶剂。印后加工的时候还会有一些苯系物跑出来;还有油墨调配间也是无组织地往外排混合VOCs。这废气特点就是浓度中等大概500到800毫克每立方米左右、成分挺杂有十几种VOCs、湿度特别高一般都在70%以上,总风量还能有45000立方米每小时。 工程师们琢磨了一下技术可行性还有成本问题,决定用“喷淋吸收+生物滴滤+活性炭吸附”这套组合拳来治。第一步先得把车间里的集气系统弄得严实点,把废气收得更全。然后进喷淋吸收塔里洗洗水,把那些水溶性VOCs和颗粒物洗掉。接着进生物滴滤塔让特定的菌种去吃这些好降解的有机物。最后再用活性炭吸附一下剩下的污染物。他们还专门给这套系统装上了在线监测仪连着环保部门的网。为了保证生物处理单元不出岔子,特意加了个湿度调节装置和菌种营养补充系统。 等这个治理工程干完以后效果挺好的:综合去除效率能到92%以上,非甲烷总烃排放浓度低于40毫克每立方米。一年下来能减排VOCs差不多65吨,满足总量控制指标了。最重要的是运行成本比以前那种老工艺便宜了30%。生物处理这块也没啥二次污染了,对环境挺友好的。这个项目算是把生物技术用在包装印刷废气处理上的一个新路子,给同行提供了个好榜样。