说起打造“中国速度”的安全根基,上海动车段那位叫张华的首席维修师可是出了大力。虽然已经快三十年了,但他的创新之路还在继续。夜深人静的时候,上海动车段检修基地里灯火通明,刚跑完一天的CRH2动车组列车整整齐齐停在那儿,正等着做“体检”。张华就守在这铁路安全的关键地带,用自己的双手守护着高铁的安全运行。 说起来张华进铁路系统的时间挺早,那是1997年。当时他刚进单位,条件特别艰苦,普速客车车底下的电力分线箱检修环境又脏又臭。可他一点也不怕苦,这就养成了他能吃苦、肯下基层的实干作风。为了把技术练精,他白天跟师傅干活,晚上还得抱着图纸死磕。这么干下来,他很快就成了个能独立作业的技术尖子。 那次排查故障的时候最能体现他的本事。列车电加热器系统出了问题,常规检查都找不到原因,要是全面拆检工程量太大了。张华眼珠子一转,发现茶水柜下面的地板胶皮颜色有点不对劲,特别新。他马上建议拆开看看。结果真的找到了几根钉子是装地板时不小心钉进去的,正好把电线给短路了。这种能从现场细节里找线索的本事让他得了个“故障神探”的外号。 到了2009年高铁发展得很快,张华也跟着进了动车组高级检修这块儿。面对那些密密麻麻的进口资料,他有个办法叫“实践记忆法”,就是把CRH2型车的那些零件怎么动、怎么连着都记在脑子里。不过传统的检修方式越来越跟不上高铁网络化运行的节奏了。 怎么才能提高效率呢?有一回陪孩子玩玩具火车的时候给他来了灵感:要是把整列车像玩具那样拆开模块化检修不就好了吗?他带着团队弄了个“单元级调试法”,就是把动力单元作为独立调试对象。最难搞的就是那个能接管列车网络控制系统的“模拟控制器”。 经过好长时间的调试试验,2018年这项技术终于成了。用了这个法子以后,一列16节编组的动车组高级检修周期能缩短近4天。这个成果拿到了全国职工优秀技术创新成果奖,也推动了动车组高级检修模式的升级换代。 2013年张华当上工长后更注重带徒弟了。他手下有个硕士毕业生叫陈骏亚,理论挺扎实;还有个王超动手能力强。张华就因材施教:让陈骏亚多去现场找感觉;给王超安排实操训练慢慢磨技术。这种带人的法子让车间出了一批能干的骨干。 师徒俩在关键技术上也有大收获。动车组那个像“心脏”一样的辅助变流器以前只能找外面公司检测,费用高不说还慢得很。张华就带着徒弟陈骏亚一起搞研发。他们弄出了个“动车组辅助变流器检测技术及平台”,不光拿了上海铁路局科技进步奖一等奖,还拿下了4项国家专利。这就实现了对核心部件的自主高效检测。算下来一年能给企业省掉上千万的维修检测费。 从一个钻车底排故障的普通工人变成了引领检修创新、培养人才的专家头头,张华这二十九年走得不容易。他的故事不光是一个人的奋斗史,更是新时代产业工人那种立足岗位、追求卓越、敢于创新的缩影。 正是因为有无数个像张华这样的“工匠”和“全科医生”,用他们的智慧和汗水把技术底座给打牢了,“中国速度”才能跑得稳、跑得快。这事儿也说明啊,产业要高质量发展靠的就是基层这些无穷无尽的智慧和拼命的劲儿。