四川盆地页岩气威远区块最近搞出了个大动静,把两口井的气产量一下子给提上去了115.4万立方米,还顺便把520吨的二氧化碳给埋进了地下。这套把二氧化碳注进地下提升采收率的技术确实厉害,不光能把单轮次的产量顶到260万立方米,更是把最终能采的储量给翻了一倍多,直接冲了1330万立方米。咱们现在手头的页岩气资源确实不少,但有些老井采收率上不去,开发起来也费电。现在要搞碳中和,光满足能源供应还不行,得使劲把开发过程中的碳排放降下来。面对这双重压力,科研团队硬是把二氧化碳驱技术给拿下了。这就好比是给地下的天然气搞了个“疏通术”,通过自主研发的增稠剂把二氧化碳的黏度给提上去了。这玩意儿带着支撑剂钻进岩层的微裂隙里,一下子就把气藏能动用的范围给扩大了。在威远这块地里试了之后,那效果更是立竿见影:气井产能直接翻了两番(也就是200%),采收率提高了3.5%,埋进去的二氧化碳也能有52%的水平。这就叫既“增气”又“减碳”,实现了双赢。 这还没完呢,这技术可不是单枪匹马干出来的,而是国家能源科技系统一块布下棋的结果。最近几年靠着国家重点研发计划的撑腰,科研单位跟油气企业一块发力,已经把压裂工艺、监测体系、封存评估这套流程都摸透了。你看胜利油田那边搞的同类试验就很说明问题:用这招把一口快报废的油井采收率给硬生生提了10个百分点,让它重新有了生气。现在这技术已经在好多油田铺开了用,光是增产的原油就超千万吨了。 往后看这事儿也挺有门道:它能把工厂排出来的废气变成开发油气的帮手;还能让单位产量的开发成本降下来;更能帮咱们实现碳中和的大目标。按照规划,咱们打算在2030年以前把这套技术的理论和关键环节全都搞定;到了2035年要达到每年处理千万吨二氧化碳的能力;以后还要往深地转化这些前沿方向上使劲。不过想大面积推广还得解决不少难题:比如封存的长期安全咋评估、大规模用起来划算不划算、跨地区运碳的管道够不够用这些都得想办法。 接下来咱们得把地质勘查、工程规范、监测标准这些体系给建好;把技术从实验室搬到油田上去搞产业化应用。从最初的技术创新到现在的油田实践;从提升产量到助力碳中和;这条路其实就是咱们国家能源绿色转型走出来的路。这事儿告诉咱们一个道理:能源开发跟环保完全能一起进步;技术创新能给老产业注入新的活力。未来随着低碳技术体系越来越完善;咱们的能源产业既能保安全又能服务双碳目标;肯定能走出一条属于自己的高质量发展路子。