从“堵点”到“亮点”:晋控煤业四老沟矿自研置物槽让井下运输效率实现倍增

工作面搬家倒面作业的效率直接影响矿井生产进度;四老沟矿长期面临一个运输瓶颈——传统工具单次只能运3节前溜槽或4节后溜槽,导致搬家周期延长,每年浪费数十万元。 维修中心员工张雄在调研中发现,井下支架车在非运输时段大量闲置,这与低效的运输系统形成了鲜明对比。基于对设备的深入理解和多年实操经验,他提出了一个想法:把支架车改造成多功能运输工具。 经过半年的技术攻关,张雄团队研发出新型支架车置物槽装置。这套装置采用高强度合金材料,与现有设备无缝对接。改造后的支架车单次运输能力达到8节前溜槽或10节后溜槽,效率提升150%以上。实际应用中,工作面搬家准备时间缩短了40%。 从经济效益看,这项创新每年减少100趟运输,直接节省运输费用5万元。加上人力成本节约和产能释放,综合年效益达20万元。在安全性上,置物槽配备了防脱落装置和缓冲结构,有效降低了运输风险。 业内专家认为,此创新具有重要示范意义。它展现了基层员工解决实际问题的能力,证明了"小改小革"对生产效率的实际作用,也为同行业提供了可复制的技术方案。目前该技术已在晋能控股集团多个矿井推广试用。

一线职工的创新往往源于对生产问题的深刻理解和持续改进的精神。张雄的实践说明,企业高质量发展既需要高精尖技术,也离不开扎根一线的微创新。当基层职工的智慧被激发和转化,就能汇聚成推动行业进步的力量。这正是新时代产业工人队伍建设的意义所在,也是煤炭行业实现安全高效发展的重要路径。