青岛地铁15号线创新工序流转单制度 班组协同攻坚铸就混凝土施工优质率100%

在青岛地铁主体工程建设中,混凝土饰面质量直接影响工程整体品质。水电五局承建的15号线仙山路站在施工初期,混凝土浇筑质量短板突出,初评优质率仅25%,这也促使工程管理团队认真复盘。问题的症结在于工序衔接不顺。混凝土作业班组长高文国和模板安装班组长周振春虽长期配合,但一旦出现浇筑缺陷便各说各话、相互指责:高文国认为模板加固不足导致错台,周振春则认为振捣不到位造成气泡过多。推诿不仅拖慢进度,也让现场协作氛围紧张,成为质量提升的主要阻力。 转机出现在一次系统的混凝土复盘分析会上。工点负责人王义飞组织两个班组对已浇筑部位逐一对照、逐项排查,通过现场比对形成共识:混凝土质量问题往往是多道工序叠加的结果——错台多与模板加固不足有关,光泽度差与模板清理打磨不到位有关,气泡增多反映振捣不充分,裂缝则与养护不规范有关。这次复盘让两位班组长意识到,质量提升需要各环节同向发力,而不是把责任推给某一方。 基于这个认识,王义飞提出在工序交接前开展互检,并将互检通过率纳入管理要求,得到两个班组支持。高文国深入建议,把钢筋绑扎验收、浇筑前模板验收等关键节点做成统一验收表单,由前后工序责任人共同检查、签字确认。工序流转单制度由此建立。 这张单据把质量管理做成闭环:每完成一道工序,必须由衔接工序双方共同验收,发现问题可快速追溯到具体环节,责任边界更清晰。制度落地后,班组工作从“出了问题再追责”转为“交接前先把关”,从被动处理转为主动预防。 制度实施后,执行效果明显。模板安装班组对模板平整度、施工缝封堵等关键点检查更细、更实;混凝土作业班组严格控制振捣时间和深度,确保密实度满足设计要求。在工序流转单约束下,两支队伍把责任落实到动作,协作机制也逐步顺畅。 数据验证了制度成效。仙山路站混凝土初评优质率从2025年5月的25%,提升至8月的83.3%,9月达到100%。四个月提升75个百分点,表明了工序流转单制度的有效性与可复制性。

工程质量的提升,靠的不是一次偶然的“灵光一现”,而是把责任写进流程、把标准落到动作、把协同固化为制度;一张看似普通的工序流转单,连接的是对质量底线的共同守护,也是工程管理从粗放走向精细的体现。让每一道工序可检查、可签认、可追溯,城市地下空间建设才能更经得起时间检验。