扎根边疆二十载 毫厘匠心护安全——记乌鲁木齐车辆段制动检修技术骨干郭新华

问题——复杂工况考验制动系统可靠性。 新疆铁路线路跨度大、运行条件多变,长期面临高寒、高温、高海拔以及强风沙、强紫外线等叠加影响,列车制动系统作为行车安全关键环节,容易出现阀体积尘、部件卡滞、漏风等隐患。制动系统故障特点是隐蔽性强、后果严重,既直接影响列车运行安全,也会带来检修周期拉长、运用效率下降等连锁反应。 原因——传统检修模式与现场新变化不完全匹配。 随着车辆装备迭代升级,制动系统结构更精密、接口更复杂,单纯依靠经验性拆检和静态数据判定,难以覆盖部分动态工况下的隐性缺陷;同时,风沙粉尘对精密阀件的侵入、温差对密封材料的影响,会在运行过程中加速劣化,导致“静态合格、动态异常”的情况发生。如何让检修更贴近实际运用场景、从源头降低故障概率,成为一线检修的核心课题。 影响——既关乎生命安全,也关乎运输效能。 制动系统是列车安全链条中的“关键环节”。对旅客列车而言,它关系到制动距离、停车稳定性等核心指标;对干线运输而言,制动系统可靠性决定车辆周转效率与线路通过能力。尤其在长交路条件下,一次故障可能引发停车处置、车辆调配、运输组织调整等若干成本。提升制动系统在极端环境下的稳定性,既是安全要求,也是保通保畅的现实需要。 对策——以技术攻关推动检修从“故障修”转向“状态修”。 乌鲁木齐车辆段检修车间制动室工班长郭新华长期扎根一线,围绕上述共性难题组织党员技术骨干开展专项攻关,通过反复拆解验证、台架试验对比和工艺参数梳理,面向“防尘、排尘、抗卡滞”等薄弱环节改进装置与流程。据介绍,团队先后研制改良排风部件和吹尘装置,提升关键阀件在粉尘环境下的清洁效率与动作可靠性,对应的成果取得多项国家专利并在行业推广应用。更重要的是,通过将运行特征、故障规律与检修指标联动分析,逐步形成以监测、预判、预防为核心的检修思路,为状态检修提供了可复制的技术路径。 在具体案例中,郭新华遵循“数据合格不等于风险消除”原则。面对分配阀漏风等疑难问题,他组织班组在严格执行工艺标准基础上,继续开展动态工况验证,最终从极细微的结构变形中锁定隐患根源。随后,他牵头推进制动阀类部件检修流程优化,围绕拆装工艺、检测工具、试验流程与标准进行系统再造。相关优化使单套阀体检修效率大幅提升,并有效降低返修概率;同时,通过对现场“疑难杂症”分类梳理和处置经验固化,推动隐患治理由“单点突破”向“机制化防控”延伸。 前景——以人才梯队建设巩固创新的持续性。 面对技术升级与任务增长,单靠个人经验难以支撑长期发展。郭新华依托以其命名的技能大师工作室,把技术攻关与教学训练同步推进,将真实故障案例、典型工况处置和工艺改进方法转化为实战教案,带领青年职工在“问题现场”提升能力,在“攻关项目”中锤炼作风。通过持续的传帮带,一线技术力量得以稳定接续,创新成果也更容易转化为标准化流程和班组习惯做法,为提升新疆铁路装备运维能力提供了人才支撑。

在平凡的岗位上成就非凡,郭新华用二十年的坚守诠释了新时代工匠精神的内涵。他的故事告诉我们,技术创新的核心是对责任的坚守;而真正的传承,不仅是技术的传递,更是对职业信仰的延续。在加快建设交通强国的征程中,这样的工匠精神必将激励更多人为中国铁路高质量发展贡献力量。