500万的投入换来了500 万元的收益

000万元的投入换来了500万元的收益。环氧树脂这种工业产品,虽然在涂料、胶黏剂还有电子电器里用得特别广泛,但它带出来的废水那真是个大麻烦。为啥难办?因为废水里含盐量实在太高,NaCl都能到17%。这水不光难喝,pH值更是飙到12以上,对微生物的毒性太大了,传统的生化处理根本扛不住。再加上原料差不多全反应掉了,没有有机溶剂的问题,这种废水给后续处理倒是省去了不少步骤。 为了处理这些废水,厂里花了4.5万吨/年直接合成法的项目资金。整个流程其实挺简单,就是把双酚A溶在10%的NaOH溶液里,跟环氧氯丙烷一缩聚。等反应完了吸掉上层碱水,再用沸水反复冲好几遍洗掉盐分,最后一脱水就成了成品。 这里面最要命的就是反应原盐水。这股水COD高达2万毫克每升,盐分更是超过17%,水量还不算大才0.5立方米每吨产品。不过好在树脂洗废水的情况好多了,COD降到了3千毫克每升左右,氯离子也只有8千毫克每升。要是把真空泵抽出来的水和生活污水混在一块儿,浓度就更低了。 面对这种高盐高COD的废水,国内普遍是先用物化方法预处理一下,再用MVR蒸发脱盐,最后才进生化系统。可这家厂因为原料利用率高,盐分提前浓缩好了,所以他们直接跳过了物化这一步,搞了个“蒸发析盐+A/O改良”的组合拳。 蒸发析盐这套系统是这么走的:把原盐水送到调节池里先晾凉静置一会儿。然后中和一下pH值,往里面加点PAC和PAM让它絮凝一下。接下来就是最关键的MVR蒸发结晶环节。这里面最省钱的是把二次蒸汽压缩回用了:料液先预热一下闪蒸浓缩一下,接着蒸汽一压缩潜热就再利用起来了,整个系统形成了闭路循环。这么搞下来能耗可比传统多效蒸发低多了。 这套系统一天能处理90立方米废水,投资大概1000万元,算下来单吨处理费才120元。最后离心出来的母液还能回蒸利用,离心出的盐纯度更是能达到95%,直接拿出去卖都没问题。 生化处理那边的情况也不错。树脂洗废水这些低盐原水先调一调就送去水解池里搞厌氧水解酸化。接着进好氧池的时候还植入了韩国的Skyclean专利反应器来富集耐盐菌种。A段那边的污泥还专门回流去破解那些难降解的大分子有机物。 这套生化系统一天能处理1350立方米废水,投资500万元就够了,单吨处理费只要3.1元。最后排出来的水COD能控制在50毫克每升以下,氨氮也不超过15毫克每升。最关键的是总盐度降到了1%以下,直接交给城镇污水厂接管就行。 原来大家都觉得这种高盐高COD的环氧树脂废水是个大难题。但通过分段浓缩和耐盐菌强化这两步棋走下来,COD和盐分都被清零了。既解决了环保的大问题又创造了经济收益——企业在绿色转型的路上找到了一条能复制的好路子。