三十一年坚守一线 兰州石化女工管东红用匠心铸就民族工业品牌

问题:合成橡胶装置连续化、自动化程度高,工艺窗口窄、控制环节多,一旦液位、温度、流量等关键参数偏离,就可能引发质量波动、能耗上升甚至装置风险。

随着市场对丁苯橡胶等产品的性能稳定性、切换效率提出更高要求,传统操作经验与单点优化已难以满足“稳产、优质、低耗”的综合目标。

原因:一方面,兰州石化橡胶装置历史积淀深、工艺路线复杂,早期建设和运行中既有引进技术,也面临向自有技术体系转化的迫切需求;另一方面,一线操作岗位长期存在“知识门槛高、经验依赖强”的特点,尤其在DCS控制策略、关键参数预判、牌号快速切换等方面,需要把个体经验固化为可复制的标准方法。

同时,行业竞争加剧、原料与能源成本波动,也倒逼企业通过技术改造与管理优化提高单位产出效率。

影响:在这一背景下,一线技能人才的作用愈发凸显。

兰州石化作为新中国合成橡胶工业的重要发源地之一,曾产出第一块丁苯橡胶、丁腈橡胶,“第一胶”既是历史荣誉,更意味着质量底线与技术传承。

管东红1994年进入企业,从基础操作学起,在接触国外装置和技术的十年间坚持跟班学习、逐项摸透控制方法与工艺要点。

2008年企业自有技术丁苯橡胶装置建设时,她主动进入项目团队,围绕工艺包核心技术与DCS系统组态等关键任务进行攻坚,在外文控制体系与现场工况之间搭建“转换桥梁”,为装置一次开车成功与后续稳定运行奠定基础。

长期的技术积累也转化为现实产能提升:在团队共同努力下,装置丁苯橡胶产能实现提升,年度产量达到11.9万吨,创历史新高。

对策:以问题为导向把“经验”变“标准”,以创新驱动把“操作”变“方法”。

针对高低结苯胶牌号切换过程中时间长、波动大的难题,管东红提出以脱盐水作为隔断介质的思路,经过多轮试验与参数修正,形成“在线快速切换法”,实现切换过程更平稳、效率更高,年创效益约220万元,并获得集团一线创新成果奖项,后续又在国际发明平台取得认可。

围绕聚合过程控制,她总结“聚合转化率‘四看’精准预判法”,推动装置转化率控制合格率从95.7%提升至99.07%,并被纳入装置操作规程,使关键指标由“人盯人守”转向“方法管控”。

这些实践体现出一线创新的共性路径:从现场痛点出发,用数据验证、用制度固化、用培训推广,最终形成可复制、可扩展的管理与技术成果。

前景:制造业高端化、绿色化、智能化转型,归根结底离不开高技能人才队伍的支撑。

管东红作为技能专家工作室和劳模创新工作室带头人,将更多精力投向青年培养,采取“带项目、攻难关、上平台”的方式,推动岗位练兵与竞赛机制相结合,已培养企业级技能专家、高级技师、技师等骨干力量,并在多项竞赛中取得成绩,形成以赛促学、以学促用的良性循环。

展望未来,合成橡胶行业将在产品差异化、质量一致性、能耗与碳排控制等方面持续发力。

随着更多操作经验被标准化、更多关键环节被数字化优化,叠加技能人才梯队不断成熟,“第一胶”品牌有望在稳定供给与高端应用领域进一步增强竞争力。

从操控进口设备到创新自主工艺,从普通女工到国家级专家,管东红用三十一年的坚守诠释了"工匠精神"的时代内涵。

在加快建设制造强国的征程上,正是千千万万像她这样的产业工人,以匠心铸就了中国制造的脊梁。

他们的故事证明,平凡岗位同样能书写属于这个时代的不凡篇章。