搞出开门红|炼钢厂把两条主线捏在手里,死磕转炉炼出更多蒸汽,这就成了看炼钢工序能不能把“吃”掉能源变成“吐”出能源的关键点。为了让每吨钢多出蒸汽,炼钢厂赶紧把攻关小组给拉了起来,围着“高效产汽”和“系统优化”两头忙活,最终把产量给推到了新高度,这就为回收能源、省钱增效打下了底子。 小组成员深入现场一查,立马找出了产量上不去的两个大疙瘩:一是烟道有很多漏点,换热效果差,导致蒸汽在路上“跑冒滴漏”;二是运行参数跟炼钢节奏不合拍,搞得回收既不及时也不彻底。针对这些问题,小组给了一套“硬件改造+工艺优化”的组合打法。在设备上,他们给烟道做了不少升级:重新安排了水管位置,让温度更均匀;转了一下受热管的角度,让高温烟气接触面变大;还采用了“局部切除+换管重焊”的办法把漏点给治好了。另外,他们还加强了水质监测,防止水垢和腐蚀,把系统稳定给保住了。在工艺上,通过正交实验法,他们定出了汽包最佳压力是2.2兆帕,实现了安全和效率的双赢。同时跟着冶炼节奏去补水:吹炼中期加大流量,这样就能把产量顶上去。 经过不断努力,厂里的蒸汽月产量比之前高多了,一年下来能多赚200多万。这次项目用的是精益管理办法,不光把回收效率提上来了,还攒下了一套能复制的经验,给别的同类型转炉节能改造当参考。“接下来我们还要试试装蓄热器这些招数。”项目负责人说,“炼钢厂还要围着绿色制造、能源循环利用去搞技术攻关,”给企业升级、行业转低碳做出贡献。文/图:侯晓春