新能船业制造部加工班

新能船业制造部加工班最近在型材入库环节搞了个革新,把KBK起重机配合手动磁铁吊运的老办法给换掉了。以前工人要反复加磁、吊运、松磁,每次只能吊一根型材,既费力气又慢,赶不上切割机的消耗速度,经常让生产停下来。更危险的是型材容易晃,磁铁有时候还会掉链子,人还得在重物底下老站着,这就成了现场管理的大麻烦。 面对这个难题,他们没搞大投入设备,而是把心思花在了工艺优化上。大家根据实际情况琢磨型材的特性和吊运的瓶颈,自己动手做了个结构简单但挺管用的专用吊钩。这吊具能把型材牢牢夹住,一次能吊三根型材,彻底省去了反复折腾磁铁的步骤,把复杂的流程变成了一步到位的操作。 这次改造带来的好处可不少。效率方面,单次吊运效率翻了200%,切割机每班少等3小时,整体效率也跟着涨了37%。成本方面,节省人力成本38万元每年,再加上生产效益增加50万元,一年下来总共赚了88万元。更厉害的是,这套工具是用车间剩下的边角料自己做的,一点钱没花还赚了不少,这就是精益管理里“少花钱多办事”的路子。 安全水平也提高了不少。专用吊钩能把型材固定住不动了,就算磁铁突然没磁也不怕掉下来;人也不用总在下面盯着了,物体砸伤人的几率大大降低了。最重要的是这办法能复制到别的地方去用,谁都能上手干,不用光靠老师傅的经验了。 这种在基层搞出来的小革新挺有价值的。说明推动生产提质增效不一定非要花大钱大动干戈,抓住关键痛点来个小创新同样能有大效果。它既体现了工匠精神里的精益求精,又体现了因地制宜的聪明劲儿。