一、事故基本情况 2025年9月9日,位于辽宁省辽阳市宏伟区的辽宁嘉禾精细化工股份有限公司二车间加氢工段发生一起中毒窒息事故。
事故造成6名工作人员中毒,其中3人症状较重。
由于应急救援及时得当,事故未造成人员死亡。
截至调查报告形成时,3名患者已康复出院,另有3人仍在医院接受治疗。
事故直接经济损失约60万元。
嘉禾公司是一家专业从事高档溶剂染料、分散染料、有机颜料及相关中间体研制开发的企业,现有员工223人,产品广泛应用于纺织纤维着色、工程塑料、车漆及涂料等领域。
二、事故原因分析 调查组经过深入调查,查明了事故发生的具体原因。
在取样操作过程中,工作人员开启阀门时开度过大,导致大量含有甲苯(占比超过五分之四)和二胺基萘的物料经物料管线向下喷入管线下方的物料回收桶,随后向上反射进入空气中。
更为严重的是,阀门控制手柄在操作中发生脱落,无法及时关闭,致使物料喷出失去控制。
调查组认定,这起事故是一起因程序不规范、工人误操作引发的一般生产安全责任事故。
根本原因在于企业制定的《二车间加氢操作规程》中,关于加氢取样的双阀控制设计可操作性不强,导致工人在实际操作中难以规范执行。
此外,事故发生时操作工人和随后参与救援的人员均未佩戴专业防护用品,这进一步加重了中毒事故的严重程度。
三、企业管理缺陷 调查报告指出,嘉禾公司存在明显的安全管理缺失问题,安全生产主体责任落实不到位。
这些管理漏洞包括:操作规程设计缺乏实用性、工人防护意识不足、应急防护措施不完善等多个方面。
这些问题的存在,直接导致了事故的发生和危害程度的加重。
四、处理决定 针对此次事故,调查组提出了明确的处理建议。
建议由应急管理部门对嘉禾公司处以70万元的行政罚款。
同时,公司总经理、公司安全生产委员会主任朱红卫等4名相关责任人被建议给予行政处罚。
这些处罚措施旨在强化企业安全责任意识,督促企业切实改进安全管理工作。
五、深层思考 这起事故的发生反映出当前部分化工企业在安全生产管理中仍存在的普遍问题。
化工行业因其生产过程涉及有毒有害物质,本身就是高风险行业。
企业不仅需要制定科学合理的操作规程,更需要确保规程的可操作性和执行的有效性。
同时,对员工的安全培训、防护意识教育以及应急防护用品的配置和使用,都是防止类似事故发生的关键环节。
六、建议与展望 事故调查报告的公布,为化工行业的安全管理提供了重要启示。
企业应以此为鉴,全面梳理自身安全管理制度,确保操作规程既科学严谨又便于执行。
要加强对员工的安全培训和应急演练,提升全员的安全意识和应急能力。
应急管理部门应加强对化工企业的监督检查,确保整改措施落到实处。
安全生产没有“侥幸空间”,更容不得“经验代替规程”。
辽阳这起中毒窒息事故提醒人们:制度的漏洞、设备的缺陷、现场防护的松动,任何一项都可能在瞬间演变为对生命健康的威胁。
只有把主体责任压实到每一道工序、每一次取样、每一次处置,把风险控制做到最前端、把防护标准落实到最细处,才能真正以可持续的安全水平支撑企业发展与产业稳定。