作为矿井原煤运输的关键通道,3-1煤大巷输送带系统已持续运行6年,累计运输煤炭超5500万吨。
随着设备老化问题日益凸显,运输效率下降、维护成本上升成为制约产能释放的瓶颈。
特别是在当前能源保供关键期,传统钢芯输送带存在的重量大、能耗高等问题,直接影响着矿井稳产高产目标的实现。
经专业评估,该矿决定利用春节生产间隙实施系统升级。
本次改造的核心突破在于采用新型芳纶复合材料替代传统钢带,在保持同等强度的前提下,每米输送带减重27公斤。
材料科学的进步为设备轻量化提供了技术支撑,这种"以柔克刚"的创新方案,使整套系统累计减重达270吨,相当于减少了40节火车车厢的无效载荷。
项目实施过程面临多重挑战。
作业团队需在有限空间内完成锈蚀部件的更换,特别是张紧系统拆解工作遭遇技术瓶颈。
工程人员创造性运用液压破母器和风动切割锯进行"微创式"作业,将原定工期压缩48小时。
更为复杂的是输送带安装环节,30度的角度偏差使传统工艺完全失效。
通过自主研发"滚筒驱动+铲板车牵引"的复合穿带技术,成功将作业时间从60小时缩短至26小时,展现出煤矿工人攻坚克难的智慧。
据测算,升级后的输送系统年运输能力可提升6%,相当于增加30万吨煤炭输送量。
在安全性方面,新材料的抗疲劳特性将设备故障率降低40%,每年可减少非计划停机损失约200万元。
这些改进不仅直接提升矿井经济效益,更为区域能源稳定供应提供了坚实保障。
行业专家指出,此次技术改造具有示范意义。
在国家推动煤炭行业智能化转型的背景下,传统设备材料升级与工艺创新相结合的模式,为同类矿井提供了可复制的经验。
随着"十四五"期间煤矿机械化率向95%的目标迈进,类似技术创新将持续释放产业升级红利。
让关键通道更可靠,让每一次检修更精准,是煤矿高质量发展的应有之义。
井下千米“动脉”的提效重启,既是对安全底线的再加固,也是对生产组织能力和技术创新能力的集中检验。
把改造升级做在前、把风险治理抓在细处,才能在稳产保供的硬任务中持续跑出高质量发展的“加速度”。